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SBR工藝處理高COD、高氨氮煤化工工業(yè)廢水的研究

來源:http://www.xfzhuw.com/ 作者:余氯檢測儀 時間:2019-07-24

  摘要 在采用SBR工藝處理煤化工工業(yè)廢水時,通過考察研究廢水的不同投加方式,跟蹤分析了COD、NH3-N、NO2--N、NO3--N、PH、DO、堿度及碳源消耗。通過對比確定了最佳廢水的投加方式達(dá)到了節(jié)約堿度、碳源消耗的目的,大大降低了運(yùn)行成本。

  關(guān)鍵詞 SBR;煤化工工藝廢水;堿度;碳源

  SBR(Sequencing Batch Reactor Activated Sludge Process)是序批間歇式活性污泥法污水處理工藝的簡稱,是一種按照時間順序改變活性污泥生長環(huán)境的污水處理技術(shù),又稱序批式活性污泥法,是一種比較成熟的污水處理工藝。它的主要特征是在時間上的有序和空間上的無序,各階段的運(yùn)行工況可以根據(jù)具體的污水性質(zhì)和出水功能要求等靈活變化。SBR工藝一個運(yùn)行周期中進(jìn)水、反應(yīng)、沉淀、出水和閑置5個基本工序都在一個設(shè)有曝氣或攪拌的反應(yīng)器內(nèi)依次完成的。進(jìn)水時間、曝氣方式、攪拌時間可以根據(jù)具體的進(jìn)水水質(zhì)、污泥狀況靈活改變。

  筆者通過試驗研究了在一個運(yùn)行周期內(nèi)分別采用不同的進(jìn)水方式下PH、COD、NH3-N、NO2--N、NO3--N、DO的變化規(guī)律,通過對比確定了最佳廢水的投加方式,達(dá)到了節(jié)約堿度消耗、減少外加碳源,降低處理成本的目的。

  1 試驗部分

  1.1 廢水的來源與水質(zhì)

  某煤化工工業(yè),以煤為原料采用魯奇氣化工藝將煤加壓氣化為煤氣,供企業(yè)和居民使用。在煤氣洗滌過程中產(chǎn)生大量污水。污水水質(zhì)見表1:

  1.2 試驗裝置

  試驗裝置由一組四個尺寸相同的SBR反應(yīng)器組成,反應(yīng)器為長55.5米、寬14米、有效水深5.6米。在反應(yīng)器內(nèi)裝有微孔曝氣器及潛水推流攪拌器;采用鼓風(fēng)機(jī)曝氣,離心泵進(jìn)水,潷水器出水,進(jìn)水由電磁流量計計量,整個系統(tǒng)由一套PLC自動程序控制裝置操作運(yùn)行。每一工作階段,如進(jìn)水、缺氧攪拌、曝氣、沉淀和排水等工藝參數(shù)可根據(jù)需要設(shè)定。

  1.3 分析項目及方法

  進(jìn)水和出水水樣的分析項目及分析方法見表2。

  2 試驗結(jié)果與討論

  2.1 沖擊性進(jìn)水非限制性曝氣方式

  一次性快速向SBR反應(yīng)池中加入200 m3原污水,好氧曝氣去除有機(jī)物并進(jìn)行硝化反應(yīng),硝化完成后投加甲醇進(jìn)行反硝化,跟蹤分析一個周期內(nèi)水中殘余COD、NH3-N、NO2--N、NO3--N、PH、DO變化情況見圖1。

  圖1

  由圖1可以看出:

  1)Do的變化規(guī)律:在進(jìn)水階段,因去除有機(jī)物的反應(yīng),異養(yǎng)菌的耗氧速率大于供氧速率,因此DO呈下降趨勢。當(dāng)COD接近其難去除濃度時,異養(yǎng)菌的耗氧速率迅速降低,供氧遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于異養(yǎng)菌的耗氧速率,因此DO急劇上升,隨著COD的降低及DO濃度的升高,異養(yǎng)菌因缺少底物而失去競爭力,系統(tǒng)內(nèi)的硝化菌開始大量的進(jìn)行新陳代謝。在氨氮去除的過程中,雖然自養(yǎng)菌的耗氧速率較大,由于曝氣量比較充分,因此硝化反應(yīng)過程中DO不斷上升,到硝化反應(yīng)后期,氨氮濃度大大降低,耗氧速率大大減小,DO上升到較高的濃度。在反硝化階段DO為零。

  2)PH的變化規(guī)律:在反應(yīng)初期,PH不斷下降。這是因為去除有機(jī)物過程中,異養(yǎng)菌對有機(jī)底物進(jìn)行分解代謝產(chǎn)生大量CO2,CO2溶解在水中導(dǎo)致PH下降,及硝化反應(yīng)過程消耗一定的堿度導(dǎo)致PH下降速度較大,最低達(dá)5.32,在厭氧階段PH會迅速上升,這是由于反硝化菌進(jìn)行反硝化過程中產(chǎn)生部分堿度。反應(yīng)式如下:

  有機(jī)物去除過程:

  C6H12O6 + 6O2 = 6CO2 + 6H2O

  硝化反應(yīng):

  第一步:2NH3 + 3O2 亞硝化菌 2NO2- +2H+ +2H2O

  第二步:2NO2- + O2 硝化菌 2NO3-

  總反應(yīng):NH3 + 2O2 NO3- + H+ + H2O

  反硝化反應(yīng):以甲醇為電子供體:

  第一步:3NO3- + CH3OH 反硝化菌 3NO2- + 2H2O + CO2

  第二步:2H+ + 2NO2- + CH3OH 反硝化菌 N2 + 3H2O + CO2

  總反應(yīng):6H+ + 6NO3- + 5CH3OH 3N2 + 13H2O + 5CO2

  3)加堿消耗:由于PH對硝化細(xì)菌影響較大,在PH中性或微堿性環(huán)境下其生物活性最強(qiáng),硝化過程迅速。當(dāng)酸性環(huán)境中,當(dāng)PH<7.0時硝化作用速度減慢,PH<5.0時硝化作用速率顯著減慢,為此在反應(yīng)初期COD去除過程及硝化反應(yīng)過程PH降低較快過程中需要補(bǔ)充堿度維持硝化菌所需的PH的環(huán)境。本實驗補(bǔ)充堿度440 Kg(CaCO3)。

  4)投加碳源的消耗:為了達(dá)到較好的反硝化效果,本實驗中投加了甲醇178 kg。

  2.2 連續(xù)進(jìn)水限制曝氣方式下

  小流量在曝氣時間段連續(xù)向SBR反應(yīng)池中加入200 m3原污水,好氧曝氣去除有機(jī)物并進(jìn)行硝化反應(yīng),硝化完成后投加甲醇進(jìn)行反硝化,跟蹤分析一個周期內(nèi)水中殘余NH3-N、NO2--N、NO3--N、PH、DO變化情況見圖2。

  圖2

  從圖2可以看出:

  1)在好氧條件下,連續(xù)進(jìn)水3小時內(nèi)氨氮濃度并未隨著進(jìn)水量的增加而同等比例的增大,而是緩慢的增加,也并未發(fā)現(xiàn)NO3--N和NO2--N濃度大幅度增加現(xiàn)象,說明在這一階段既發(fā)生了好氧硝化,也發(fā)生了好氧反硝化(即同步硝化反硝化)。

  2)溶解氧濃度直接影響到SBR工藝的硝化反硝化程度,首先,溶解氧濃度應(yīng)滿足碳有機(jī)物的氧化以及硝化反應(yīng)的需要;其次,溶解氧濃度又不宜過高,以保證SBR工藝中的缺氧厭氧微環(huán)境的形成,同時使系統(tǒng)中碳有機(jī)物不至于降解過快而影響反硝化碳源。在實驗中溶解氧濃度控制在2 mg/L-4 mg/L時其同步硝化反硝化現(xiàn)象明顯。本實驗消耗甲醇明顯減少,僅為沖擊進(jìn)水的41%。   3)在反應(yīng)初期,微生物對有機(jī)物和含氮化合物的降解,引起水中的pH值下降速度較快,隨著氨氮經(jīng)硝化作用轉(zhuǎn)化為亞硝酸鹽氮進(jìn)入反硝化階段,由于反硝化不斷產(chǎn)生堿度,pH值下降過程變慢,然后快速上升。從而大大降低了堿度的消耗,本實驗補(bǔ)充堿度230 Kg(CaCO3)。

  2.3 二次等量連續(xù)進(jìn)水限制曝氣方式下的結(jié)果

  第一次向SBR反應(yīng)器內(nèi)加入污水進(jìn)行曝氣去除有機(jī)物及氨氮,硝化完成后再加等量污水作為后續(xù)反硝化所需的碳源,反硝化完成后再進(jìn)行曝氣,使后加污水中氨氮全部轉(zhuǎn)化為硝態(tài)氮,然后停氣啟動攪拌投加甲醇進(jìn)行徹底反硝化,結(jié)果反應(yīng)完成時間比一次進(jìn)水縮短了10%,增加甲醇量為沖擊進(jìn)水的23%。

  2.4 二次不等量連續(xù)進(jìn)水限制曝氣方式下的結(jié)果

  進(jìn)水與曝氣、停氣攪拌時間同2.3,不同的是兩次進(jìn)水量不等。第一次與第二次進(jìn)水量比為3:2,結(jié)果添加甲醇量僅為沖擊進(jìn)水的12%。

  從上述實驗可以看出,原污水中碳源充足的情況下,連續(xù)小流量進(jìn)水比沖擊性進(jìn)水消耗的碳源及堿度要少。在保證原污水中有機(jī)物碳源充足的情況下進(jìn)水次數(shù)越多,進(jìn)水比例越大需投加的碳源(甲醇)越少,因此可以在測得廢水的碳氮比后通過調(diào)整進(jìn)水次數(shù)及比例,從而充分利用污水中原有碳源減少甚至取消外加碳源,運(yùn)行成本大大降低。

  3 結(jié)論

  1)通過進(jìn)水方式的改變跟蹤分析一個周期內(nèi)水中殘余COD、NH3-N、NO2--N、NO3--N、PH、DO變化情況,得出不同進(jìn)水方式的PH、DO的變化規(guī)律。

  2)小流量連續(xù)進(jìn)水,控制DO2-3mg/l,可以實現(xiàn)短程硝化反硝化,大大節(jié)約碳源及堿度的消耗。

  3)在測得廢水的碳氮比后通過調(diào)整進(jìn)水次數(shù)及比例,從而充分利用污水中原有碳源減少甚至取消外加碳源,運(yùn)行成本大大降低。

  參考文獻(xiàn)

  [1]高景峰,彭永臻,王淑瑩.SBR法去除有機(jī)物、硝化和反硝化過程中PH變化規(guī)律[J].環(huán)境工程,2001,19(5):21-24.

  [2]周利,李凌云,楊慶,楊岸明,彭永臻.脈沖式SBR法深度脫氮工藝及其控制[J].工業(yè)水處理,2008,28(2)32-35.

  [3]高大文,彭永臻,鄭慶柱.SBR工藝中短程硝化反硝化的過程控制[J].中國給水排水,2002,18(11):13-17.

  作者簡介

  田楠(1970―),女,學(xué)士,高級工程師,河南臺前人,畢業(yè)于河南師范大學(xué)化學(xué)系環(huán)保專業(yè),研究方向:水處理的運(yùn)行管理及控制。

  崔鳳霞(1971―),女,學(xué)士,高級工程師。

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